【鋁博士網】 5月28日,林豐鋁電公司電解二工段高壓風機變頻改造順利完成,四臺改造后的風機經過一段時間的連續運行,取得明顯節電效果,各項指標達到預期要求。
公司電解除塵系統三個工段各配套4臺高壓風機,正常情況下兩運兩備,單臺功率630千瓦,原設計電機一直處于工頻恒速狀態,噸鋁電耗高達110度。今年以來,為降低輔助電耗,公司將高壓風機變頻改造列為重點技改項目之一,經過前期外出考察及現場測定基礎數據,2月份與設備廠家簽訂改造合同,由廠家負責全部設備投資,改造完成后按照約定比例分享節能收益。
為確保項目實施效果,公司確定先對二工段4臺風機進行改造試驗,取得成功經驗后,再在其它工段梯次推廣應用。5月17日設備到貨后,公司技術科牽頭,自行組織安裝隊伍,在廠家人員的指導下,各單位通力配合、密切協作,采取備用風機、運行風機輪流安裝調試的方式,保證了改造期間環保達標排放。經過12天的突擊奮戰,所有設備全部安裝調試結束,28日下午順利投運。根據運行以來數據分析,4臺風機變頻運行后,較原來兩臺風機全負荷運行風量增加30%,在保證煙管及槽內負壓的基礎上,遠遠超出合同約定的預期目標。同時,風機轉速降低后,大大減少了設備故障率,提高了系統運行的可靠性。
該項目三個工段全部改造完成后,按節電率30%計算,噸鋁可降低電耗35度,年節約電量875萬度,節省電費280萬元。