面對競爭激烈的市場形勢,中鋁連城分公司立足企業實際,積極挖掘蘊藏在員工中的潛力,細化責任,分解目標,制定切實可行的措施,以抓指標提升、抓精細管理、抓降本增效為生產主要任務,“芝麻”、“西瓜”一起抓,噸鋁完全成本較去年同期降低上千元。
年初,分公司提出了“打贏生存保衛戰”的口號,通過縱向與自己比,橫向與行業內先進企業比,對外打危機牌,對內打鼓勁牌,徹底把壓力變成動力,在保生存的同時謀求企業發展。積極爭取政策扶持,深化“大電解”的理念,加大科技創新力度,與沈陽院、鄭州院合作,在電解槽維修改造中應用新技術,新工藝,使噸鋁直流電耗較改造前降低159千瓦時;電解系統劃小核算單元,縮小工區差距,加強重點槽管理,抓工藝技術條件和操作規程落實,今年1至8月份電流效率有了較大提升;炭素系統進一步改善工藝,抓操作,抓細節,提高炭塊質量,組裝炭塊成本連續下降,噸成本比上年底降低500元;熔鑄系統向下游延伸產業鏈,由生產單一品的重熔用鋁錠,轉變為生產多種規格牌號的鋁合金產品,其中生產的6kg合金錠、T型錠等產品,較生產鋁錠每噸降本38元。
在抱“西瓜”的同時,分公司加大了撿“芝麻”的力度,按照中鋁公司開展的提質增效“265598”專項行動要求,通過小改小革、全員全過程全方位的勞動競賽、提質增效等活動降成本,各班組全面樹立節約意識,“定人、定責、定時、定查”,減少跑冒滴漏現象,科學生產、嚴控工藝、精細操作、提質降耗;全體員工發揮聰明才智,形成強大合力,大力開展攻關挖潛活動,通過比成本,降消耗,精打細算降本增效。
據了解,分公司兩個炭素事業部焙燒區域通過走出去、引進來,學習借鑒其他單位先進經驗,治理現場漏點,規范工藝流程,使天燃氣單耗分別降低了4立方米和2立方米,8月份噸焙燒炭塊天燃氣單耗達到61.78立方米。物流公司為防止叉車叉運殘極時出現殘極傾倒傷人,采用報廢車輛后主鋼板第一片,自行設計,在叉車門架前部兩側加裝殘極擋護架,有效杜絕了殘極傾倒的安全隱患,降低了成本費用。營銷采購中心備件庫物品分類分區定置擺放,電機用塑料膜覆蓋保護,防塵防潮,提高了工作效率。檢修廠創新工作方法,自主處理整流變閥側漏油,消除了安全隱患,節約資金31萬。工服公司在陽極導桿、鋼爪修理中,將廢鋼爪中的完好爪頭鋸切回收利用,代替外購新圓鋼,僅此一項節約成本費用70余萬元。分公司機關管理人員竭誠為電解等生產一線服務,每周輪流到生產一線掃臟料、撿拾鋁渣,實現顆粒歸倉。